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上海某客户反馈机床出现: 问题:用球刀平行精加工(如下图),加工完成后,两边接刀位置相差较大,最大时有十几丝。 机床配置:H系统XK1270 B50主轴不带油冷 加工模具:汽车配件塑胶模 电极 加工参数:S=6500~7500 F=1600~2000 精加工余量:0.05 系统参数:反向间隙 X=0.011 Y=0.020 Z=0.018
在国产设备的崛起至今已经有十多年的时间,但面对现在中国市场饱和,国内制造业的低迷,物价水平的上涨,很多的国产数控设备制造厂也不停的在压缩成本。也萌生了不少小型数控设备组装厂,客户下订单后交付定金开始买数控系统、光机床身、钣金等就开始自己装,局部制造企业为了节约成本现在就使用这些小型组装厂的数控机床,有很多企业因为购买这些设备而吃亏。为什么???因为这些组装厂没有完善的检测设备,没有按照国家标准,更何况质量三包,这无可置疑是存在很多的隐患的。
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作者:沈伟东
09月17日 16:22 | 常州商盟
分别对不同规格的螺纹孔进行G84刚性攻牙测试 ,在攻M2、M3、M4、M5、M6的规格的螺纹孔时,“DSPB0-2”参数组第“163”号参数的设定值过大,主轴在攻到牙底位置会失控;攻M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20的规格的螺纹孔,“DSPB0-2”参数组第“163”号参数的设定值在大于“600”时会自动赋等于“600”来执行指令,但主轴不会出现失控情况。
【目的】:重新检测调试机床四轴的装配精度及各轴伺服驱动参数,解决客户加工问题。 【问题说明】:客户反应四轴加工圆弧槽曲面尺寸偏大,现场检测发现,卡盘法兰跟四轴配合固定螺栓不全,两颗螺栓因为装配位置偏移没进行装配紧固,四轴转台整体有偏移;由于加工零件质量较大,机床在换向抖动较大。
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作者:沈伟东
09月15日 12:18 | 常州商盟
数控加工中心的正常使用必须满足如下条件,数控机床所处位置的电源电压波动小,环境温度低于30摄示度,相对温度小于80%。数控电控箱内部设有排风扇或冷风机,以保持电子元件,特别是中央处理器工作温度恒定或温度差变化很小。过高的温度和湿度将导致控制系统元件寿命降低,并导致故障增多。温度和湿度的增高,灰尘增多会在集成电路板产生粘结,并导致短路。
常州某某客户最近出货XK857两台带圆盘刀库,CNC-320R四轴联动的加工中心,客户反馈问题如下: 1.加工产品程序完成后,装夹好工具后重新打开运行程序,主轴不转就开始加工,多次出现。 2.产品加工在加工过程中刀库自动换刀后机床停止不动,再按一下运行键程序继续走下去,偶然出现。 日本三菱、发那科系统接触不是太多,对于一个菜鸟如何去应对这些问题了,根据以往的维修经验大概去分析是不是机床的信号问题,检查各方面信号都没有问题,最终确定大概是系统PLC有问题。
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